带动企业自发电率超过90% 渝企节能创新项目获“国字号”金奖
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带动企业自发电率超过90% 渝企节能创新项目获“国字号”金奖

渝企技术创新项目再获“国字号”奖励认定。2月14日,重庆钢铁股份有限公司(下称重庆钢铁)消息称,该企业技术团队自主研发项目“余热余气发电机组综合能效提升技术研究及应用”,获得第27届全国发明展览会·“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛金奖。

重庆钢铁创新项目获得奖励认证。(企业供图)

重庆钢铁创新项目获得奖励认证。(企业供图)

“对发电车间设备及工艺了然于胸,是我们这个创新团队的最大特点和底气所在。”该项目责任人,重庆钢铁能源环保部发电车间副主任唐川介绍,团队成员多数都在35岁以下,来自热能与动力工程、环境科学与工程等多个专业,“因此大家对于余热余气发电技术的研发充满热情。”

一直以来,在钢铁冶炼过程中,管道上都排出一道道蒸汽,它们学名叫“乏汽”,是锅炉加热后被排放掉的余热余气。

“为何不将这些余热余气变废成宝,实现能量循环利用?”说干就干,于是唐川带领研发团队成员进行技术攻关,最终形成“乏汽回收技术”,并通过技术攻关改造,将乏汽产生的热能和冷凝水全部实现循环利用。

经过多轮论证实验,研发团队最终确定将转炉煤气输入高炉煤气管网用于发电。目前这项技术应用在重庆钢铁3座余热锅炉,每年回收乏汽近8000吨,节省标准煤近744吨。

唐川(图中者)与团队成员展开技术研讨。(企业供图)

唐川(图中者)与团队成员展开技术研讨。(企业供图)

在余热余气发电过程,研发团队制定了“削峰填谷”措施,即在电价尖峰时段前进行储存煤气,在电价尖峰时段期间释放煤气使用,在“一存一放”之间,实现每年降低成本200万元。目前研发团队还通过强化发电基础管理和开展技术攻关,带动企业自发电率突破90%。

新重庆-重庆日报记者 夏元

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